一、伺服模組定位后異響?
如果負載沒有問題,沒有過載情況下,伺服電機異響可能是剛性調整不當或增益沒調整好。 伺服電機是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。
直流伺服電機可應用在是火花機、機械手、精確的機器等。可同時配置2500P/R高分析度的標準編碼器及測速器,更能加配減速箱、令機械設備帶來可靠的準確性及高扭力。
調速性好,單位重量和體積下,輸出功率最高,大于交流電機,更遠遠超過步進電機。多級結構的力矩波動小。 伺服電機在封閉的環里面使用。就是說它隨時把信號傳給系統,同時把系統給出的信號來修正自己的運轉。
伺服電機也可用單片機控制。
二、三菱伺服電機不轉異響?
三菱伺服電機不轉的原因以及解決辦法?
三菱伺服電機在過程中也會出現一些故障或者是問題,比如當你已經接通電源,但是步進電機的電機卻不轉動,這就是其中的一種故障現象。那么你知道步進電機電機不轉會使哪些原因造成的嗎,又應該怎么解決呢,下面我們步進伺三菱伺服電機就針對各個不同的可能原因,給大家一一解答。
1、三菱伺服電機電源指示燈不良:檢查供電電路,確認電源正負極極性鏈接正確,電源線連接可靠。
2、細分太小:那么這個就要選對細分了,合適的細分才可以。
3、電流設定是否太小:這個要求在選用電流的時候選定電流。
4、驅動器已保護:重新上電,不能解決的話,參照報警指示燈亮箱描述。
5、使能端電平為高:控制驅動側使能端口的電平為低或者使之懸空。
6、不能響應控制信號:提升控制信號幅度,使控制信號高低電平時間都符合說明書描述。
當三菱伺服電機發生故障的時候,我們是要分析,然后看表現的現象根據實際的表現和經驗來判斷可能是哪幾種原因造成的,找到造成故障的原因再有針對性的進行確定,這樣才能更好的解決問題。步進電機電機不轉的原因以及解決辦法
在的過程中有一些注意事項需要注意,其中水和油就要注意,下面我們就給大家講講相應的原因。
1、三菱伺服電機可以用在會受水或油滴侵襲的場所,但是它不是全防水或防油的。因此, 伺服電機不應當放置或在水中或油侵的環境中。
2、如果三菱伺服電機連接到一個減速齒輪,伺服電機時應當加油封,以防止減速齒輪的油進入伺服電機
3、三菱伺服電機的電纜不要浸沒在油或水中。
三、三菱m70 伺服電機異響?
如果負載沒有問題,沒有過載情況下,伺服電機異響可能是剛性調整不當或增益沒調整好。
伺服電機是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。
四、高爾夫7伺服電機異響?
如果負載沒有問題,沒有過載情況下,伺服電機異響可能是剛性調整不當或增益沒調整好。
伺服電機是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。
五、奧迪空調伺服電機異響?
1.
鐵芯松動。伺服電機在運行中因振動而使鐵芯固定螺栓松動造成鐵芯硅鋼片松動,發出噪聲。
2.
定子與轉子間氣隙不均勻,此時聲音忽高忽低且高低音間隔時間不變,這是軸承磨損從而使定子與轉子不同心所致。
3.
三相電流不平衡。這是三相繞組存在誤接地、短路或接觸不良等原因,若聲音很沉悶則說明伺服電機嚴重過載或缺相運行。
六、傲虎伺服電機異響?
1)鐵芯松動。伺服電機在運行中因振動而使鐵芯固定螺栓松動造成鐵芯硅鋼片松動,發出噪聲。
2)定子與轉子間氣隙不均勻,此時聲音忽高忽低且高低音間隔時間不變,這是軸承磨損從而使定子與轉子不同心所致。
3)三相電流不平衡。這是三相繞組存在誤接地、短路或接觸不良等原因,若聲音很沉悶則說明伺服電機嚴重過載或缺相運行。
七、三菱伺服電機運行時咯噔異響?
您的伺服電機出現這種問題有多種原因,一是伺服電機編碼器零位不準,也就是編碼器零位漂移,二是驅動器剛性不足或參數有問題,三是伺服電機動力線接的可能有問題呀,伺服電機的動力線是不能搞錯的呀,您調換幾次看看。
四是編碼器安裝問題或編碼器自身有問題。因此需要認真檢查呀,有同樣的伺服電機和驅動器最好相互調換一下試試看。這樣會更方便些呀。伺服電機有問題,最好找專業人士檢修
八、伺服電機共振異響怎么解決?
1.電氣部分原因:電磁故障
表現:交流伺服電機定子接線錯誤、繞線,轉子繞組、斷條、鐵心變形、氣隙不均等而導致。
2.轉子、耦合器、聯軸器、傳動輪不平衡
解決辦法:建議調整轉子平衡。若有大型傳動輪、耦合器等,應先與轉子分開單獨調整平衡。
3.機械部分原因
(1)與伺服電機相聯的齒輪或聯軸器故障。
表現:齒輪咬合不良、磨損嚴重,潤滑不佳,聯軸器錯位,齒式聯軸器齒形、齒距不對或磨損嚴重等。
(2)伺服電機拖動的負載傳導振動。
表現:汽輪發電機的汽輪機振動,電機拖動的風機、水泵振動,引起伺服電機振動。
(3)伺服電機本身缺陷或安裝錯誤。
表現:軸頸橢圓、轉軸彎曲,軸間隙過大或過小,軸承座、基礎板、伺服電機剛度不夠、伺服電機固定不牢等。
九、伺服電機異響跟隨誤差大?
位置誤差過大:意思是實際位置與命令位置差值大于報警設定值。
處理對策如下:
1、 檢查是不是伺服被卡住了,或者阻力明顯變大,如果是那么調整機械。
2、檢查運行狀態,看看是不是跑得不好了,如果調整PID能在保證平穩運行的情況下,還能縮小跟隨誤差,那么通過調整PID解決。
3、以上兩個都沒問題,那么可能是系統的剛性低,達不到設置最小值。可以通過加大位置誤差報警值,讓其報警范圍變大來解決問題。
報警
報警指因使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受損失而通過電話、網絡、信件等方式向警方報告危急情況或發出危急信號。
十、松下伺服電機異響怎么解決?
幾種情況:
1.
情況: 定子繞組首末端接線錯誤,有低沉的吼聲,轉速也下降,應檢查叫正。
2.
情況: 軸承嚴重缺油時,從軸承室能聽到“咝咝”聲。應清洗軸承加新油。風葉碰殼或有雜物,發出撞擊聲。應校正風葉,清除風葉周圍的雜物。
3.
情況: 松下伺服電機缺相運行,吼聲特別大。可斷電再合閘看是否能再正常起動,如果不能起動,則可能有一相熔絲斷路,開關及接觸器觸頭一相未接通也會發生缺相運行。
4.
情況: 當定子與轉子相擦時,會產生刺耳的“嚓嚓”碰擦聲,這多是軸承有故障引起的。應檢查軸承,損壞者更新,如果軸承未壞而發現軸承走內圈或外圈,可鑲套或更換軸承與端蓋