一、常州數控刀架怎樣安裝,拆開?
先M19主軸定位,然后裝刀上去,刀尖朝哪個方向隨便,然后你記要這個方向,然后編個鏜孔程序,把偏移值改大成Q50mm,然后空走一遍你就知道鏜完后往哪邊偏移退刀了,方向不對就再換下方向唄,不是所有機床退刀方向都一樣的,而且退刀方向在參數中也可以重設,所以對不熟悉的機床就要先空走確認下才行!改大退刀值Q可以直接用肉眼觀察最省力方便了,用完只要再改回去即可,還有實在不會的Q數值給0.1,這樣數值下,方向錯了也只會崩壞刀尖,廢個產品,不會損傷刀具的
二、宏達數控刀架卡死咋維修?
回答如下:如果宏達數控刀架卡死,可能是由于以下原因:
1. 機械部件損壞或過度磨損;
2. 缺乏潤滑或潤滑不足;
3. 電子元件故障。
對于這種情況,建議以下維修步驟:
1. 首先,檢查機械部件,如刀架、傳動系統、齒輪等是否損壞或過度磨損。如果發現問題,就需要更換或修理這些部件;
2. 其次,檢查潤滑系統是否正常。如果缺乏潤滑或潤滑不足,就需要添加或更換潤滑油;
3. 最后,如果以上兩個步驟都沒有解決問題,就需要檢查電子元件是否故障,如電機、控制器等。如果發現問題,就需要更換或修理這些元件。
需要注意的是,在進行維修時,一定要注意安全,斷開電源并遵循正確的操作步驟。如果您不熟悉維修操作,建議請專業技術人員進行維修。
三、常州新墅數控電動刀架中間螺絲多高?
常州新墅數控電動刀架中間螺絲的高度取決于具體的設計要求和實際需要。由于缺乏提供詳細產品規格的信息,我無法給出具體數值。通常來說,中間螺絲的高度可能取決于刀架的整體高度、結構設計、安裝要求以及操作和維護的便利性等因素。
在設計中間螺絲的高度時,通常需要考慮刀具的安全性和穩定性,確保刀具牢固固定在刀架上。同時,還需要平衡刀架整體結構的穩定性和刀具更換的便利性。因此,中間螺絲的高度往往是基于這些因素綜合考慮后確定的。
值得注意的是,不同型號或不同用途的常州新墅數控電動刀架可能會有不同的設計要求和規格,因此中間螺絲的高度可能會有所不同。如果有具體型號的產品要求,建議查詢相關的產品規格或咨詢生產廠家以獲取準確的信息。
四、數控車床刀架的常見故障與維修?
數控車床刀架系統出現故障的比率在數控車床操作中比較高,產生故障的原因也比較多。刀架電機過載報警號:700022。出現這兩種信號是由于空氣開關的輔助觸點接到PI。C上的一個信號。當這個開關斷開時,CRT顯示報警信息。當電機過流、過熱或者短路時,空氣開關就會斷開。產生該故障的情況一般有以下幾種:
1、撞刀悶車。該現象一般出現在對刀、切削量過大或者G54(零點偏置)設置不正確的情況下。出現這種情況時,刀具與工件(或卡盤)猛烈撞擊,形成悶車現象。此時,刀架(六工位)內部蝸輪蝸桿脫開,鏈輪空轉,無法執行換刀。該故障屬于機械故障,可拆卸刀架機械部分,將鏈條掛上(蝸桿頭部有鏈輪),手動將蝸桿旋入,使之與蝸輪完全嚙合,檢查嚙合間隙,如無間隙則該故障即可解決。
2、伺服系統故障。根據工作原理和故障現象進行分析,刀架轉動是由伺服電機驅動的,電機一啟動,伺服電機就產生報警,切斷伺服電源,并反饋給NC系統,顯示刀架電機過載報警信息。檢查機械部分及伺服單元均未發現問題,經測試,刀架電機燒毀,更換伺服電機后,故障排除。
3、光電感應裝置失效。該現象表現為光電感應裝置錯位或光源受阻,刀架無法接受系統的換刀信號。拆卸光電感裝置重新裝配或清理光源孔后,刀架即恢復正常。
4、電氣故障。控制柜中刀架控制器的繼電器跳斷或燒毀,造成系統無法向刀架供電。繼電器上電或更換繼電器,報警即可解除。
5、程序失效。撞刀后按急停按鈕,系統停止工作。更換新刀具后刀架不工作。通過PLC程序檢查分析,發現換刀過程不正確,系統認為換刀沒有結束,不能進行其他操作。將刀架移至安全位置,按復位鍵,重新啟動系統,加載程序。刀架恢復正常。當以上故障因素排除后,只需重新合上空氣開關,刀架就可以完全正常工作。
6、出現電動刀架在進行換刀操作時旋轉不止,無法定位。造成這一現象的主要原因是:當程序在調用某刀號時,由電動刀架正轉選擇刀具,當旋轉位置到達該號刀具時,無法取得應答信息,從而引起刀架的旋轉不止,無法定位。這時,應對電動刀架上的霍爾元件進行檢查,因為當霍爾元件故障損壞時,會引起所要刀具到位時,無法輸出檢測信號,從而造成電動刀架的旋轉不停現象,此時,對該號刀的霍爾元件進行更換就可以排除故障。
7、刀具空走刀時運轉正常,但是加工零部件時誤差非常大。造成這一故障的原因可能是絲杠或者是絲母與車床部位連接松動引起的。刀具在空走時因沒有阻力限制,所以溜板運行正常,但是加上零部件之后就增加了原有的吃刀阻力,容易引起絲杠或者是絲母與車床連接處發生松動,從而引起加工零部件的尺寸發生漂移。對于這類故障,采用堅固連接部分的方式,即可排除故障。另一種原因也可能是由電動刀架引起的。如果刀架在換刀后無法完成自動鎖緊,從而引起吃刀時刀具偏離加工點,也很容易造成上述故障的發生。此時,要對刀架鎖緊裝置以及刀架控制箱進行診斷,排除故障。
五、撞車后數控車床刀架中心低了,怎么維修?
刀具轉到位后能鎖住,現在自己定不了位。刀架拆了清洗看看,如果還不行只能修
六、數控刀架抬起原理?
(1)刀架起
當數控裝置發出換刀指令后,壓力油由 a 孔進入壓緊液壓缸的下腔,活塞1上升,刀架體2起,使定位用的活動插銷10與固定插銷9脫開。同時,活塞桿下端的端齒離合器與空套齒輪5結合。
(2)刀架轉位
當刀架起后,壓力油從 c 孔進入轉位液壓缸左腔,活塞6向右移動,通過聯接板帶動齒條8移動,使空套齒輪5作逆時針方向轉動。通過端齒離合器使刀架轉過60°。活塞的行程應等于齒輪5分度圓周長的
1/6,并由限位開關控制。
七、數控刀架間隙調整?
首先檢查夾緊開關位置是否固定不當,并調整至正常位置;其次,用萬用表檢查其相應線路繼電器是否能正常工作,觸點接觸是否可靠。若仍不能排除,則應考慮刀架內部機械配合是否松動。有時會出現由于內齒盤上有碎屑造成夾緊不牢而使定位不準,此時,應調整其機械裝配并清潔內齒盤。
主要原因:在刀架機械沒有鎖緊以前,鎖緊開關已經被閉合,鎖緊信號發出,使電機提前斷電引起。
八、數控雙刀架車床?
雙刀架車床的數控系統有兩個通道,每個刀架能在各自的通道里獨立工作,就相當于兩個機床共用同一個操作面板一樣。
編程的話,只需在各自的通道里(不同界面)編程,兩個通道的程序可以同時運行,你也可以單獨運行其中的一個通道里的程序 為了實現雙刀架數控車削程序正確性和合理性的檢驗,提出基于加工過程仿真和加工過程數據分析的動靜組合校驗策略和實現技術。通過校驗策略現場應用分析,建立了雙刀架數控車削程序動靜組合校驗系統結構;通過構建加工工藝系統模型、生成加工過程驅動數據和仿真加工過程,實現了程序正確性的動態檢驗;通過分析由軌跡圖、工藝數據表、加工直方圖等組成的文件,實現了對程序合理性的靜態檢驗。最后通過實例對所有策略和技術進行了驗證,證明是實用、可行的。九、6150數控刀架多重?
技術參數:
1、床身上最大回轉直徑: 500mm
2、刀架上最大回轉直徑: 290mm
3、最大工件長度: 750/1000/1500mm
4、主軸通孔直徑: 82mm
5、主軸錐度: 莫氏6#
6、主軸轉速: 20~2200rpm(變頻)
7、主軸功率: 7.5Kw
8、最小設定單位: 0.001mm
9、快速移動速度: 8000mm/min
10、切削速度: 4000mm/min
11、定位精度 0.018mm
12、重復定位精度 0.08mm
13、刀架工位數: 4/6工位 13、機床重量: 2060/ 2400/2700Kg
十、數控刀架電機發熱?
1、電壓過高或過低;
2、負荷太大或頻繁超過額定電流;
3、軸承不好;
4、轉子掃膛或匝間短路;
5、電機風扇壞掉或丟轉或風帽被堵;
6、散熱片污垢多;
7、周圍環境溫度高;
8、低次電磁諧波也會導致電機發熱;
以上因素都會導致電機溫度過高