一、停止的伺服電機產(chǎn)生震動異響?
:伺服電機停止時嗡嗡響是因為電機散熱風(fēng)扇在果繼續(xù)旅轉(zhuǎn),是在電感電力驅(qū)動之下,電感電放完會自動停止嗡嗡聲。
1、 轉(zhuǎn)子繞組有斷路(一相斷線)或電源一相失電;
2、繞組引出線始末端接錯或繞組內(nèi)部接反;
3、電源回路接點松動,接觸電阻大;
4、電機負載過大或轉(zhuǎn)子卡住;
5、電源電壓過低;
6、小型電機裝配太緊或軸承內(nèi)油脂過硬;
7、軸承卡住。
二、三菱伺服電機不轉(zhuǎn)異響?
三菱伺服電機不轉(zhuǎn)的原因以及解決辦法?
三菱伺服電機在過程中也會出現(xiàn)一些故障或者是問題,比如當(dāng)你已經(jīng)接通電源,但是步進電機的電機卻不轉(zhuǎn)動,這就是其中的一種故障現(xiàn)象。那么你知道步進電機電機不轉(zhuǎn)會使哪些原因造成的嗎,又應(yīng)該怎么解決呢,下面我們步進伺三菱伺服電機就針對各個不同的可能原因,給大家一一解答。
1、三菱伺服電機電源指示燈不良:檢查供電電路,確認電源正負極極性鏈接正確,電源線連接可靠。
2、細分太小:那么這個就要選對細分了,合適的細分才可以。
3、電流設(shè)定是否太小:這個要求在選用電流的時候選定電流。
4、驅(qū)動器已保護:重新上電,不能解決的話,參照報警指示燈亮箱描述。
5、使能端電平為高:控制驅(qū)動側(cè)使能端口的電平為低或者使之懸空。
6、不能響應(yīng)控制信號:提升控制信號幅度,使控制信號高低電平時間都符合說明書描述。
當(dāng)三菱伺服電機發(fā)生故障的時候,我們是要分析,然后看表現(xiàn)的現(xiàn)象根據(jù)實際的表現(xiàn)和經(jīng)驗來判斷可能是哪幾種原因造成的,找到造成故障的原因再有針對性的進行確定,這樣才能更好的解決問題。步進電機電機不轉(zhuǎn)的原因以及解決辦法
在的過程中有一些注意事項需要注意,其中水和油就要注意,下面我們就給大家講講相應(yīng)的原因。
1、三菱伺服電機可以用在會受水或油滴侵襲的場所,但是它不是全防水或防油的。因此, 伺服電機不應(yīng)當(dāng)放置或在水中或油侵的環(huán)境中。
2、如果三菱伺服電機連接到一個減速齒輪,伺服電機時應(yīng)當(dāng)加油封,以防止減速齒輪的油進入伺服電機
3、三菱伺服電機的電纜不要浸沒在油或水中。
三、三菱m70 伺服電機異響?
如果負載沒有問題,沒有過載情況下,伺服電機異響可能是剛性調(diào)整不當(dāng)或增益沒調(diào)整好。
伺服電機是指在伺服系統(tǒng)中控制機械元件運轉(zhuǎn)的發(fā)動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準(zhǔn)確,可以將電壓信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象。
四、高爾夫7伺服電機異響?
如果負載沒有問題,沒有過載情況下,伺服電機異響可能是剛性調(diào)整不當(dāng)或增益沒調(diào)整好。
伺服電機是指在伺服系統(tǒng)中控制機械元件運轉(zhuǎn)的發(fā)動機,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可使控制速度,位置精度非常準(zhǔn)確,可以將電壓信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象。
五、奧迪空調(diào)伺服電機異響?
1.
鐵芯松動。伺服電機在運行中因振動而使鐵芯固定螺栓松動造成鐵芯硅鋼片松動,發(fā)出噪聲。
2.
定子與轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻,此時聲音忽高忽低且高低音間隔時間不變,這是軸承磨損從而使定子與轉(zhuǎn)子不同心所致。
3.
三相電流不平衡。這是三相繞組存在誤接地、短路或接觸不良等原因,若聲音很沉悶則說明伺服電機嚴重過載或缺相運行。
六、傲虎伺服電機異響?
1)鐵芯松動。伺服電機在運行中因振動而使鐵芯固定螺栓松動造成鐵芯硅鋼片松動,發(fā)出噪聲。
2)定子與轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻,此時聲音忽高忽低且高低音間隔時間不變,這是軸承磨損從而使定子與轉(zhuǎn)子不同心所致。
3)三相電流不平衡。這是三相繞組存在誤接地、短路或接觸不良等原因,若聲音很沉悶則說明伺服電機嚴重過載或缺相運行。
七、松下伺服電機停止嗡嗡響?
1.鐵芯松動。伺服電機在運行中因振動而使鐵芯固定螺栓松動造成鐵芯硅鋼片松動,發(fā)出噪聲。
2.
定子與轉(zhuǎn)子間氣隙不均勻,此時聲音忽高忽低且高低音間隔時間不變,這是軸承磨損從而使定子與轉(zhuǎn)子不同心所致。
3)三相電流不平衡。這是三相繞組存在誤接地,短路或接觸不良等原因,若聲音很沉悶則說明伺服電機嚴重過載或缺相運行
八、三菱伺服電機運行時咯噔異響?
您的伺服電機出現(xiàn)這種問題有多種原因,一是伺服電機編碼器零位不準(zhǔn),也就是編碼器零位漂移,二是驅(qū)動器剛性不足或參數(shù)有問題,三是伺服電機動力線接的可能有問題呀,伺服電機的動力線是不能搞錯的呀,您調(diào)換幾次看看。
四是編碼器安裝問題或編碼器自身有問題。因此需要認真檢查呀,有同樣的伺服電機和驅(qū)動器最好相互調(diào)換一下試試看。這樣會更方便些呀。伺服電機有問題,最好找專業(yè)人士檢修
九、伺服電機共振異響怎么解決?
1.電氣部分原因:電磁故障
表現(xiàn):交流伺服電機定子接線錯誤、繞線,轉(zhuǎn)子繞組、斷條、鐵心變形、氣隙不均等而導(dǎo)致。
2.轉(zhuǎn)子、耦合器、聯(lián)軸器、傳動輪不平衡
解決辦法:建議調(diào)整轉(zhuǎn)子平衡。若有大型傳動輪、耦合器等,應(yīng)先與轉(zhuǎn)子分開單獨調(diào)整平衡。
3.機械部分原因
(1)與伺服電機相聯(lián)的齒輪或聯(lián)軸器故障。
表現(xiàn):齒輪咬合不良、磨損嚴重,潤滑不佳,聯(lián)軸器錯位,齒式聯(lián)軸器齒形、齒距不對或磨損嚴重等。
(2)伺服電機拖動的負載傳導(dǎo)振動。
表現(xiàn):汽輪發(fā)電機的汽輪機振動,電機拖動的風(fēng)機、水泵振動,引起伺服電機振動。
(3)伺服電機本身缺陷或安裝錯誤。
表現(xiàn):軸頸橢圓、轉(zhuǎn)軸彎曲,軸間隙過大或過小,軸承座、基礎(chǔ)板、伺服電機剛度不夠、伺服電機固定不牢等。
十、伺服電機異響跟隨誤差大?
位置誤差過大:意思是實際位置與命令位置差值大于報警設(shè)定值。
處理對策如下:
1、 檢查是不是伺服被卡住了,或者阻力明顯變大,如果是那么調(diào)整機械。
2、檢查運行狀態(tài),看看是不是跑得不好了,如果調(diào)整PID能在保證平穩(wěn)運行的情況下,還能縮小跟隨誤差,那么通過調(diào)整PID解決。
3、以上兩個都沒問題,那么可能是系統(tǒng)的剛性低,達不到設(shè)置最小值。可以通過加大位置誤差報警值,讓其報警范圍變大來解決問題。
報警
報警指因使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權(quán)利免受損失而通過電話、網(wǎng)絡(luò)、信件等方式向警方報告危急情況或發(fā)出危急信號。